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宝钢高炉长寿的基本思路
来源: 作者: 发布时间:2008-03-06
5 生产操作基本对策思路
5.1 炉体冷却强化
炉体冷却必须强化。尤其在炉龄的中后期加大冷却水量以稳定冷却器前端的附着物,实现稳定操作炉型(图4)。宝钢2号高炉冷却板每串水量设计70L/min,投产5年后水量提到90L/min。不仅确保了冷却板无虞,还利于控制砖衬侵蚀。
5.2 以保护炉缸侧壁为主的炉缸监控
在炉缸部位,炉底碳砖加水冷的冷却方式确立后,重点是加强炉缸侧壁的监控。通过灌浆消除铁口区域可能存在的煤气通道,改善铁口煤气火状况。宝钢2号高炉炉缸使用8年后的侵蚀状况见图5。
5.3 上下部的总体考虑
对高沪炉身、炉缸两部分的破损进程是有手段加以控制的。代价是要在维护上、在生产组织上作出相应的让步。根据铁水的总体平衡,停炉期的预计,要尽量发挥高炉各部位的能力。对炉缸的侵蚀进程,产量是一个比较大的影响因素,而钛矿护炉又需要相应的成本投入。在市场需要产量时必须保证缸处于一个缓慢的侵蚀进程中。而当炉体的维护过于频繁,成本上升,产量不稳定时,也是炉缸的砖衬到了侵蚀下限。此时上下部总体协调推进,达到总体效益最佳。
6 宝钢的具体措施
(1)造壁技术。宝钢对炉身炉衬侵蚀严重部位,采取硬质压入造壁技术,压入材料可维持4个月或更长时间,较好地控制了局部恶化。停炉时仍能见到压入料附着良好。降料线进行内衬喷涂是另一造壁技术,宝钢1号高炉曾经使用过,而且主要是针对炉身上部实施。由于2号高炉采用了无料钟和全炉冷却方式,炉身上部设冷却壁,至今不需喷补;
(2)压浆。在炉缸部位的热胀冷缩使砖衬中产生气隙,在休风时有计划地采取压浆处理,针对铁口是炉缸处工作环境最恶劣的特点,加强铁口压浆,将铁口煤气火压到最小。炉缸的其他部位也可以用同样方法处理。冷却壁炉缸在这方面受到限制;
(3)加强监测。对炉体的侵蚀通过定期的开孔可取得信息。炉缸部位增加监测点,尤其是在“象脚”侵蚀部位更多地增设了电偶。温度值及热流强度是砖衬残厚的两个重要信息。采用侵蚀数学模型计算砖衬进度;
(4)适宜的风口回旋区长度。回旋区长度是煤气流初期分布的重要依据。喷吹煤粉引起了回旋区的缩短。因此加大鼓风动能以稳定回旋区长度。由于炉直径不同,焦炭质量、冶炼强度不同,回旋区尺寸的确定有所差异;
(5)布料作业和气流分布的调整。布料强调稳定,但不宜过强的中心气流。炉顶煤气温度200°C时,中心气流600°C,边缘气流250°C。边缘气流以不产生炉墙侧粉尘积存为度;
(6)减少休风次数。高炉的休风复风过程,使炉内各部的温度产生较大的起伏。宝钢减少休风次数,主要体现在实施计划定修制。把临时休风减到最低,将40天定修改为3个月定修不仅出于是量的考虑,对高炉长寿也颇有益处。在休风时间方面,采取尽可能短的休风时间也是很重要的。
(7)产量水平的把握。产量水平提高,使炉体热负荷增大,可相应增大炉体冷却水量。以冷却板冷却为例,投产初期冷却水温差控制在3°C,后期小于5°C,以保证足够的冷却。炉缸的出铁负荷加大使铁水的冲刷作用增强。1、2号高炉当利用系数大于2.3t/(m3?d)后,加适量TiO2养护,以吨铁5kgTiO2为宜。高产条件下,渣量小可减轻炉缸负荷;
(8)检查和完善冷却设备、发挥设备的潜能。宝钢采用冷却板改进水流通道,强化冷却效果,加强水质检测,保证水质优良,确保不生水垢,消除水泵的内泄漏等均是行之有效的措施;
(9)焦炭质量坚持高要求。宝钢焦炭质量一贯坚持高要求,尤其在大量喷吹煤粉条件下,更需要稳定质量。CSR>66,CRI>26,对于高炉是不可降低的要求;
(10)必须保证良好的炉前作业。稳定而有一定深度的铁口,改善侧壁工作状态。选择炮泥性能及与之配合的操作方法,既有满意的铁口深度,又可得到操作上的便利及降低成本,一次开口法已成功地实现了这一点。铁口深度一般维持在3.4~3.6m的水平;
(11)安装微型冷却器。炉体部分侵蚀严重时,局部炉皮发红。安装微型冷却器是有效的方法。2号高炉安装微型冷却器后,局部状态显著改善,生产第9年利用系数月均仍达2.2t(/m3?d)。
7 结束语
(1)强化炉体冷却,在炉役的中后期非常重要。提高冷却强度,是长寿的根本所在。
(2)在炉底采用碳砖加水冷装备的情况下,侧壁的侵蚀往往是影响长寿的关键所在。冷却壁式和洒水式都可能出现象脚状侵蚀的状况,需综合办法解决;
(3)炉缸炉体要同时到达寿命的极限,以发挥设备的最大使用价值。
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